首钢通钢公司棒材线控制系统升级改造降本300万元

【首钢通钢公司棒材线控制系统升级改造降本300万元】本文转自:吉林日报
今年春节前 , 首钢通钢公司轧钢事业部相关人员历时90天 , 经过图纸设计、备件采购、修旧利废、模块试验、设备安装调试、热试完善等 , 高标准完成了棒材线控制系统改造升级工作 , 攻坚团队以30万元的投入 , 解决了市场报价364万元的项目 , 改造利旧率达到80% , 盘活废弃资产100余万元 , 为公司节约资金300多万元 。
轧钢事业部棒材生产线PLC系统经过20年的运行 , 整个控制系统进入老龄化阶段 , 自动化故障频次逐年增加 , 而电气控制系统一旦发生故障 , 棒材线将面临长时间停产局面 。
首钢通钢公司棒材线控制系统升级改造降本300万元
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为保证棒材生产线电气控制系统稳定运行 , 2021年10月 , 轧钢事业部设备管理师苑锰牵头成立了由主控工、电工、轧钢技术员为主的电气升级改造攻坚团队 , 拉开了棒材生产线自动化控制系统升级改造的序幕 。
该团队将现有的CPU及远程站系统全部更新为西门子S7-400/300系列 , 淘汰了昆腾系列的MODBUS+网络 , 采用西门子工业专用的PROFIBUS-DP网络 , 整个系统全部采用西门子产品 , 为后续设备稳定升级创造条件 。苑锰组织技改人员回收原带钢线、一炼钢线、老高线旧PLC模块44个 , 型钢线回收PLC控制柜5个 , 继电器65个、开关120个 , 加班加点对旧备件进行测试 。
加强工艺信息沟通 , 优化操作系统 。苑锰团队重新编写了PLC程序 , 通过增加活套控制、飞剪控制、单架调整控制、过钢画面监控等多项措施 , 保证3号台界面的可控性 。当生产出现故障时 , 只需点击画面 , 就能立即找到故障点 , 从根本上解决工艺故障带来的长时间误机停产的问题 , 既保障了生产顺行 , 又有效降低了职工劳动强度 。
据介绍 , 本次设计与控制程序改造均由苑锰电气升级攻坚团队自主研发 , 柜体配线安装、现场安装调试均由团队成员独立完成 , 不仅节省了外委费用 , 而且盘活了废旧资产 , 为全面提升棒材线PLC控制系统的稳定性提供了保障 。
吉林日报全媒体 采访人员:聂芳芳